

一、分析与解决:
1) ROTOR FDBK S
起升:该故障发生在装置给出开闸信号前,电机力矩检测过程中
平移:对于平移机构没有相关说明。
2) ROTOR FDBK Q1
该故障发生在起升1、2、3 档或平移正向1、2、3档的运行过程中。
3) ROTOR FDBK Q2
该故障发生在起升或平移正向电制动的运行过程中。
4) ROTOR FDBK Q3
该故障发生在下降空载1、2、3 档或平移反向1、2、3档的电动运行过程中。
5) ROTOR FDBK Q4
该故障发生在下降反接制动或平移反向电制动过程中。
二、可能的原因:
1) 正向接触器- KM1无法吸合。
● 接触器线圈的连接线连接故障,测量线圈两端的电压来判断。
● 中间继电器故障(当采用时),测量线圈两端的电压来判断。
● 继电器板故障输出,测量Thyromat装置10到16点的电压。
● 该故障可能引发RFB & CURNT LOSS故障。
2) 反向接触器–KM2无法吸合。
● 接触器线圈的连接线连接故障,测量线圈两端的电压来判断。
● 中间继电器故障(当采用时),测量线圈两端的电压来判断。
● 继电器板故障输出,测量Thyromat装置10到15点的电压。
● 该故障可能引发RFB & CURNT LOSS故障。
注意:带机械联锁的正反向接触器由于机械联锁的故障,也容易引发转子反馈故障的发生。
3) 连接电机转子电阻与Thyromat装置17、18 端子的电缆松动。测量Thyromat装置17和18 端子之间的阻值,应该小于5 欧姆。
警告:在某些情况下,万用表的读数过低,有可能会被误认为电缆短路,参考4)。
4) 转子反馈电缆短路。
为了确认短路现象不是由电阻读数过低引起的(即电阻接近0 ohm),将转子电阻连接端的转子反馈电缆断开,此时测量的电路的电阻值应该为兆欧级的,测量时阻值会逐渐增加(因为连接在端子间的电容)。如果读数仍然接近0 ohm则说明电缆短路。当电缆仍然连接在17、18端子上时,如果读数是无穷大,更换控制板,因为板内部出现了损坏。
5) 控制板故障
故障的原因可能是控制板出现问题。当确认问题不是由于以上的任何原因,我们建议更换一块控制板。确认原来控制板中的参数已被输入到更换的新控制板中,如果仍然出现故障,则该故障可能是由以下原因导致的:
6) 可控硅触发故障
当起升1 至4 档指令给出时,测量Thyromat 装置的17 与18 端子的电压。由于故障系统在一个新的循环过程中报出故障有2 秒延迟,所以任何电压信号的读取都必须在这段时间内快速完成。如果在这段时间内有电压信号被读出,那么可控硅触发电路可能会处于工作状态。可以通过测量Thyromat 三相输出电压来进一步确认触发电路的工作状态,同样应快速读取测量的读数。如果确认触发电路工作异常,我们建议更换一块触发板。
如果三相输出的测量值正常,或者更换了触发板问题依旧,那么问题可能与控制箱母板的故障有关,这种情况应当更换整个装置。
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